Запуски ракет и испытания

 
1 25 26 27 28 29 80
RU SashaPro #29.01.2011 03:27  @SashaMaks#29.01.2011 03:27
+
-
edit
 

SashaPro

аксакал

19 сентября 2010г - Испытан двигатель Р-40-18
Прикреплённые файлы:
 
Это сообщение редактировалось 29.01.2011 в 03:38
RU SashaPro #29.01.2011 03:28  @SashaMaks#29.01.2011 03:27
+
-
edit
 

SashaPro

аксакал

10 октября 2010г - Испытан двигатель Р-40-19
Прикреплённые файлы:
 
Это сообщение редактировалось 29.01.2011 в 03:38
RU SashaPro #29.01.2011 03:29  @SashaMaks#29.01.2011 03:28
+
-
edit
 
RU SashaPro #29.01.2011 03:30  @SashaMaks#29.01.2011 03:29
+
-
edit
 
RU SashaPro #29.01.2011 03:30  @SashaMaks#29.01.2011 03:30
+
-
edit
 

SashaPro

аксакал

4 декабря 2010г - Испытан двигатель Р-40-21
Прикреплённые файлы:
 
Это сообщение редактировалось 29.01.2011 в 03:37
RU SashaPro #29.01.2011 03:31  @SashaMaks#29.01.2011 03:30
+
-
edit
 

SashaPro

аксакал

4 января 2010г - Испытан двигатель Р-40-22
Прикреплённые файлы:
 
Это сообщение редактировалось 29.01.2011 в 03:37
RU SashaPro #29.01.2011 03:32  @SashaMaks#29.01.2011 03:31
+
-
edit
 

SashaPro

аксакал

27 января 2011г - Испытан двигатель Р-40-23
Прикреплённые файлы:
 
Это сообщение редактировалось 29.01.2011 в 03:37
RU SashaPro #29.01.2011 03:32  @SashaMaks#29.01.2011 03:32
+
-
edit
 
UA Костян1979 #31.01.2011 00:54
+
-
edit
 

Костян1979

опытный

Сегодня произвели запуск ракеты "Радуга"
Собрана была совместно с племянниками и ими же раскрашена.
Вот дизайнеры ракеты.

Двигатель заводской. МРД10
Полет не удачный т.к. оторвало парашют то ли вышибным то ли из за того что задержка была маленькая.
 
UA КрупЪ #31.01.2011 01:03  @Костян1979#31.01.2011 00:54
+
-
edit
 

КрупЪ

втянувшийся

Костя - советую на модели ставить безинерционные амортизаторы на системы спасения, зайди покажу.
 

ksm

опытный

Провел наземные испытания системы спасения, всего 6 тестов, все прошли штатно.
Выкладываю один из тестов,извеняюсь за качество ,видео с телефона.
 8.08.0

yfafyz

втянувшийся
ksm> Провел наземные испытания системы спасения, всего 6 тестов, все прошли штатно.
ksm> Выкладываю один из тестов,извеняюсь за качество ,видео с телефона.

Опиши пожалуйста саму систему, или дай ссылку на описание.
Спасибо.
Кто познал жизнь - тот не торопится жить. Моя страничка  3.6.133.6.13

ksm

опытный

yfafyz> Опиши пожалуйста саму систему, или дай ссылку на описание.
yfafyz> Спасибо.

Ответил в конструкциях ракет.
 8.08.0
UA Костян1979 #04.02.2011 00:23
+
-
edit
 

Костян1979

опытный

НА выходных проводил испытания.
Вот обработал данные.
Похвастаться не чем из 10 двигателей штатно отработали 3. из них 2 бессопловика но там не чего интересного.
А вот по сопловому есть вопросы.
Двигатель D по топливу 20 мм,2 шашки L=42мм, канал 7,5 мм. Сопло асбестоцементное D=5мм, сопло встроена металлическая шайба 5мм.
Прожох 3 таких движков 2 не штатно, у одного прогал в районе сопла, а у второго в районе заглушки.
Вот видео Тест №19 СРД20 402 - YouTube
До этого прожигал еше 3 двигателя у всех Уи в пределах 75-84. Как поднять что посоветуете? жду ответа в соответствующей теме.
график
Прикреплённые файлы:
 
 
+
-
edit
 

lincoln

опытный

Проведены испытания топлива в тестовом моторе:
ПХА 62
НБ(нитрат бария) 15
МГ 3
КБ(карбонат бария) 5
HTPB(Krasol LBH2000 12
MDI 3

Бронировка - фольгированный картон из под пакета от молока
Сопло: цемент на связующем - огнеупорном герметике
Критика = 4,5 мм.
КН = 269
Масса топлива: 97 гр.
геометрия:
1 шашка
L = 58,7 мм.
D = 35,2 мм.
Dk = 9мм.
 3.6.133.6.13
+
-
edit
 

lincoln

опытный

Проведены испытания топлива в тестовом моторе:
ПХА 62
НБ(нитрат бария) 15
МГ 3
КБ(карбонат бария) 5
HTPB(Krasol LBH2000 12
MDI 3

Бронировка - фольгированный картон из под пакета от молока
Сопло: цемент на связующем - огнеупорном герметике
Критика = 4,5 мм.
КН = 269
Масса топлива: 97 гр.
геометрия:
1 шашка
L = 58,7 мм.
D = 35,2 мм.
Dk = 9мм.
На сервере проводятся технические работы. [not image]

Видео:
 3.6.133.6.13
Это сообщение редактировалось 04.02.2011 в 14:40
RU Ignis Caelum #04.02.2011 15:11  @Костян1979#04.02.2011 00:23
+
-
edit
 

Ignis Caelum

опытный

Костян1979> график
Я по твоему замечанию поправил единицу измерения времени тяги, выводимую на графике.
Поправь, пожалуйста, данный график.
Лучше быть оптимистом и ошибаться, чем пессимистом, который всегда прав.  8.0.552.2158.0.552.215
AR a_centaurus #05.02.2011 15:05  @Ignis Caelum#04.02.2011 15:11
+
-
edit
 

a_centaurus

опытный

Стендовые испытания доработанного до режима booster мини ГРД Me_H_70B. Двигатель показал примерно 25% увеличение средней тяги (до 60 N) при времени около 2.8 с. Шашка тв. горючего - 30 г (24 g black paraffin+6 g PVC), окислитель -70 g NOx. Видео:

 8.08.0
AR a_centaurus #07.02.2011 05:01  @a_centaurus#05.02.2011 15:05
+
-
edit
 

a_centaurus

опытный

Наземные испытания системы спасения микроракеты (вариант с микро ГРД) DAGA_2.
Авионика ракеты представлена оптическим датчиком(Made in Bulgaria, metero). Выброс парашюта (Ribben type) -пиротехнический, производится по сигналу ОД после отклонения ракеты по курсу от вертикали на ±60º. На видео показано срабатывание пироинициатора после наклона ракеты, закреплённой в поворотном устройстве на вышеуказанный угол. Ясно, солнечно, 28ºC. Местное время -18 часов. Надир (Южное полушарие).

 8.08.0

RocKI

опытный

моделизм ракетомоделизм
Провел первые эксперименты с перхлоратным составом
ПХА 20
НА 45
Магний 15
Силикон 20

Экспериментальные топлива

0 Эта статья скорее обзорная, или просто дневник моих экспериментов с топливами. Планирую фиксировать здесь результаты испытаний с разными составами. Удачные составы будут выделяться в отдельные статьи. Компоненты F1: Калиевая селитра KNO3 - 55% Бариевая селитра Ba(NO3)2 - 10% Сорбит (сорбитол) C6H14O6 - 30% Магний Mg (порошок МПФ-3) - 5% Скорость горения на воздухе получилась 1,8 мм/с. Для бессопловика типа БРДК-3 это маловато. Тяга получилась слабая, удельный импульс никакой. А хвост довольно приличный. // Дальше — kia-soft.narod.ru
 

Прожег два мотора
Бессопловик 20 мм, канал 120х7:
http://kia-soft.narod.ru/interests/rockets/.../rlanm/video/td3XX.wmv
"Полусопловик" 16 мм:
http://kia-soft.narod.ru/interests/rockets/.../rlanm/video/tdX2.wmv
Вкратце результаты такие.
Топливо интересное, но для бессопловика, похоже, не очень подходит.
Добавка мелкодисперсного порошка в состав эпоксидного "полусопла" дает отличный результат. Выгорание очень равномерное.
Прикреплённые файлы:
flame.jpg (скачать) [17,9 кБ]
 
 

RLAN

старожил

Провел прожиг двух шашек.
Удачно, но данные не радуют.




Доступны полноразмеры 1280х720
Те, что сняты GoPRO, 60кадр/сек, не знаю, Ютуб это сохраняет, или нет.
Видео не резал, быстрее на Ютуб полгига закачать.
 9.0.597.849.0.597.84

RLAN

старожил

Прожег две шашки составом НА, Ал, силикон.
Один тест неудачный(относительно), один удачный.
Но с видео полная неудача. Есть только одно видео второго теста, и то не редактируется и на ютуб не заливается (ошибка).
Прикреплённые файлы:
 
 

Ckona

опытный
★☆
Стартовый ускоритель испытан успешно !

Условия испытаний:
мороз минус 11, ветер 20-30 м/с.

Техника сработала четко.
Результаты обрабатываются...
Прикреплённые файлы:
 
 
AR a_centaurus #14.02.2011 18:42  @Ckona#13.02.2011 19:47
+
-
edit
 

a_centaurus

опытный

Первые лётные испытания микрогибридной ракеты DAGA_2, оборудованной Оптическим датчиком курса. (HEAD, Made in Bulgaria). На ракету был установлен микро ГРД Me_H_10M_01. Была испытана парафиновая шашка. Также впервые для данной серии микро ГРД использовалась композитная стартовая шашка, вмонтированная в канал "black paraffin grain". Такая схема была выбрана (и оправдала себя) из-за сравнительно высокой взлётной массы ракеты -370 г, чтобы поднять мощность двигателя. Для этого испытания также был использована новая, лёгкая складная стартовая позиция.
8.30 утра, Солнце примерно в 20º над горизонтом, ясно, безветренно,темп. 14ºC.
На сей раз не очень получились видео. Но на выложенном, виден как старт, так и приземление ракеты на парашюте.
Video:

Обработал видео с другой камеры, установленной в 5 м от стартовой позиции. На ней хорошо видны детали зажигания и ухода с направляющей.
Video 2 (camera from short distance)

Прикреплённые файлы:
 
 3.6.133.6.13
Это сообщение редактировалось 14.02.2011 в 21:40
RU raketoman #17.02.2011 21:09
+
-
edit
 

raketoman

новичок
5/1/210
было произведено огне стендовое испытание двигателя RDP - 2
топливо: пороховое
длина (двигателя) 100мм
диаметр по топливу 22мм
длина канала 50мм

более подробная информация о двигателе скоро на моём сайте
Прикреплённые файлы:
 
 3.5.163.5.16
Это сообщение редактировалось 18.02.2011 в 11:30
1 25 26 27 28 29 80

в начало страницы | новое
 
Поиск
Настройки
Твиттер сайта
Статистика
Рейтинг@Mail.ru