Отчет об испытаниях ракеты "Кряква".
Всего было произведено 4 запуска, из них один - успешный (видео
здесь), два - аварийных, один - экспериментальный.
В ходе испытаний выявлено большое количество конструктивных недостатков.
При посадке заправленной ракеты на разгонную трубку, сопло было случайно продавлено внутрь и не зафиксировалось в зажиме.
Фиксация не проверялась.
В процессе заряжания по достижении давления 2 атм. ракета пошла по трубке вверх и завалила пусковую установку.
От поперечного удара разгонная трубка сломалась по резьбе у основания.
После восстановления стыка с помощью сверла подходящего диаметра, был произведен первый запуск.
Из-за несоосностей кое-как восстановленного стыка - ракета стартовала с задержкой и не набрала достаточной высоты.
Система спасения сработала штатно, люк открылся, парашют вышел, но раскрыться не успел.
Жесткая посадка с высоты 20...30 метров прошла без повреждений.
Для второго запуска использовалась предыдущая версия пусковой установки, (без манометра давления в ракете и клапана аварийного сброса давления), с толстой и короткой разгонной трубкой.
Ракета набрала высоту не менее 60 метров, система спасения сработала, парашют раскрылся и обеспечил мягкую посадку.
Третий запуск производился с фотоаппаратом.
Система спасения сработала, но тросик выдергивания чеки заклинило в щели.
(Щель - результат небрежности при изготовлении, заклинивание - невнимательность при подготовке к запуску)
В результате люк открылся наполовину, парашют не был выброшен.
При жесткой посадке со скоростью 35 м/с узел выброса парашюта с оптическим датчиком ориентации (массой 230 граммов)
раздавил фотоаппарат, переломив его пополам.
Сам узел полностью сохранил работоспособность, включая привод с моторчиком.
Повреждены отверстия крепления отсека для фотоаппарата.
Четвертый запуск производился для полета ракеты на дальность, под углом к горизонту.
Отсек БРЭО был заменен на габаритно-весовой макет.
Результат - 82 метра.
Итоги.
И1. Первый запуск ракеты "Кряква" состоялся.
И2. Очень хорошо отработали клеевые соединения. Клей - SOUDAFLEX 40FC POLYURETANE серого цвета.
И3. Удачная конструкция узла выброса парашюта, безукоризненная работа оптического датчика ориентации ракеты.
И4. Неудовлетворительная компоновка ГЧ - при ударах фотоаппарат находится между землей и узлом с электроникой.
И5. Энерговооруженность трехлитровой ракеты недостаточна для полетов с полезной нагрузкой массой 350 граммов.
Выводы.
1) Доработать конструкцию сопла, исключив его случайное продавливание внутрь.
2) Обеспечить заправку ракеты в стартовом положении, исключить посадку заправленной ракеты на пусковую установку.
2) Для полетов с фотоаппаратом должна быть достигнута статистическая надежность срабатывания ССР, а не единичные штатные срабатывания.
3) Плату фотосенсоров необходимо размещать как одно конструктивное целое с датчиком ориентации.
4) Тросик выдергивания чеки должен выходить наружу через трубку, а не через прорезанное отверстие.
5) При расчетах высоты полетов с датчиком ориентации следует учитывать время снижения ракеты в ориентации соплом вниз (не менее 1,5 с) и время разворачивания упакованного парашюта (минимум 0,5 с).
6) Желательно облегчить узел БРЭО за счет источника питания и силового шпангоута.