Хотя судя по твоей страничке, новичком тебя не назовёшь ;^)) Насколько я помню, ты участвовал в московских встречах?
Да, я участвовал во встречах.
Мне показалось, что тяга 30 Н, которую ты планируешь, будет маловата для ракеты в 2 кг. Может быть ты имел в виду тягу 30 кг?
Тягу в 30 Н я планировал до постройки ракеты, а сейчас выяснилось, что нужно около 80 Н. Мне нужно, чтобы моя ракета взлетала на высоту около 400-500 метров.
Если не секрет, какая это будет оригинальная система раскрытия парашюта?
Раньше я думал о применении пневматической системы выбрасывания парашюта, но ее сложно изготовить и трудно добиться , чтобы она работала на 100%, поэтому я буду применять пиропатрон.
2) Чрезвычайно низкий удельный импульс. Примерно в 2 раза ниже чем у черного (дымного) пороха и в 3 раза ниже карамели.
Удельный импульс у цинка с серой уступает карамели, а черному пороху не уступает.
4) Вроде бы большая, по сравнению с карамелью) опасность. Говорят,что сухая смесь может при неаккуратном обращении самовоспламенится от статики.
Воспламениться может только цинк в большом количестве (от 1 кг) на воздухе при переносе или при смешивании.
любые сухие смеси порошков металлов с окислителями - крайне опасны
это раз, во вторых метод изготовления заряда прессование это тоже процесс очень не простой и опасный.
Я уже не один раз прессую это топливо и никакой опасности нет.
Недавно мне выточили двигатель с соплом и я слегка запрессовал в него смесь цинка и серы весом около 30 грамм, канал не делал. На испытательный стенде стоял безмен (до 6 кг) для измерения тяги двигателя. Результат испытания: как только запал поджег топливо мгновенное сгорание, дым выбросило на несколько метров, безмен разорвало на две части. Сомневаюсь, что 30 грамм черного пороха смогли порвать этот безмен. Яркость пламени засветило видеокамеру, камера не справилась с таким световым излучением.
При втором испытании смесь плотно прессовалась и был сделан канал. При горении топлива сопло диаметром 5 мм (внутренний диаметр двигателя-15 мм.) забивалось продуктами горения из-за двигатель работал неустойчиво и не выдал никакую тягу.
Видео теста:
http://www.rocketa.narod.ru/Zn_S.avi
После второго испытания пришел к выводу, что диаметр критического сечения сопла выбран неправильно. Господа ракетчики кто подскажет как правильно выбрать диаметр критического сечения сопла для данной смеси? Есть ли зависимость диаметра двигателя от диаметра критического сечения сопла?