Недавно была запущена ракета с активносопловым мотором с активным соплом-трассером в форме лаваля. ЛД топливной шашки двигателя 17 (топливо кальциево-сорбито-цитратная карамель) Параметры ракеты следующие:
-диаметр по топливу - 30мм
-диаметр канала - 10мм
-диаметр корпуса внешний - 34,4мм
-длинна по топливу 510мм
-длинна двухконусного активного сопла 55мм
-полная длинна двигателя с заглушкой и замедлителем 600мм
-полная длинна ракеты с обтекателем 1000мм
-масса топлива 632гр
-полная масса ракеты с балластным грузом и осветительным составом (использовался для примерной оценки высоты полета по вспышке-хлопку) 1344гр
Теперь проблемы возникшие перед запуском и во время полета. По незнанию для крепления стабилизаторов и направляющих колец был использован термоклей, который на морозе (запуск производился далеко за городом и пришлось еще долго идти с ракетой по полям потому ракета сильно остыла) потерял адгезию и кольца при легком нажатии на них отвалились (стабилизаторы благо нет, хотя наверняка отвалились при полете) кольца пришлось примотать за неимением ничего более подходящего на изоленту, которую естественно сорвало в полете. Таким образом аэродинамика была изрядно подпорчена. Далее Замедлитель который горел на земле 14 секунд сгорел в полете за 31сек видимо из за значительной скорости ракеты и как следствие низкого давления в трубке от отработавшего двигателя.
Далее особенность активносоплового мотора особенно при большом удлинении - в процессе работы тяга очень сильно возрастает (более чем в трое) Во первых при практически неизменном КН площадь горения к концу работы мотора увеличивается в трое, во вторых ближе к концу работы мотора площадь критического сечения становится меньше площади поперечного сечения канала горения в результате чего снижается скорость перпендикулярного обдува поверхности топлива и как следствие увеличивается скорость его горения. По этой причине разгон ракеты по активной траектории полета не равномерен: Старт плавный - конец разгона исключительно быстрый.
Теперь примерные данные о полете. Старт ракеты на 4-й секунде видео. Мотор работал не более 2-х секунд. Воспламенение же осветительной части произошло на 35-й секунде видео (видна точка вспышки - ютьюб почему то сильно испортил качество видео). По прикидкам к этому моменту ракета уже около 20 секунд падала носом в низ. Хлопок слышен на 42-й секунде. При покадровом просмотре было установлено, что звук шел 7 с небольшим секунд - вспышка произошла на расстоянии около 2400м Визуально отклонение в сторону у ракеты было незначительным.
Вот видео:
YouTube - Broadcast Yourself